4月底,某外协厂家紧急求援:H机体同轴度超差,不能如期交付产品,希望制造部派专家帮助解决难题。
情况紧急!制造部迅速指派“上海工匠”任建新和“上柴工匠”茅怡锋立即赶赴外协厂家,务必在最短时间“拿下”这个难题。与时间赛跑,分秒必争,两位工匠飞机上便忙开了,认真分析研究厂家提交的测量数据。
赶到生产现场后,他们第一时间从人、机、料、法、环五个变化点开始分析故障原因,一致判断在液压夹具压板自动夹紧过程中,由于机体两端面下方的辅助支撑不足,机体端面变形导致测量基准不稳定,造成同轴度评价时超差。
为了证明这个“判断”,他俩制定了解决方案,经过一个通宵的反复试验,终于使机体变形量处于可控范围内,加工机体完全合格。
第二天下午,任建新和上柴工匠茅怡锋走进车间,车间领导一看到他俩就竖起了大拇指:“现在加工出来的H机体主轴孔同轴度都是合格的,你们帮我们解决大问题了,谢谢你们!”